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      苛刻工況攻關(guān)案例分享-燃煤電廠脫硫篇

      發(fā)布時間:2024-10-19      點擊:

      浙江國華某電廠成立于2003年11月,一期工程建設(shè)規(guī)模為4×600MW火力發(fā)電機組,同步建設(shè)四臺機組脫硫和4#機脫硝裝置,二期工程建設(shè)規(guī)模2×1000MW機組同步建成脫硫和脫硝裝置,是浙江省"五大百億"重點建設(shè)工程。2006年實現(xiàn)三機投產(chǎn)。其中,2號機組為“中國電力裝機容量突破5億千瓦標(biāo)志性機組”。

      該電廠通過采用日本川崎重工的脫硫技術(shù),高效除塵、濕法脫硫和#4機組脫硝等新技術(shù)及建設(shè)兩個封閉圓形煤罐與綠色生態(tài)邊坡,進(jìn)而達(dá)到除塵效率99.3%、脫硫效率95%以上和廢水"零"排放。

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      在濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中,煙氣中的SO2是酸性的,與適當(dāng)?shù)膲A性物質(zhì)(石灰石(碳酸鈣)、生石灰(氧化鈣,Cao)和熟石灰(氫氧化鈣) )反應(yīng)從煙氣中脫除SO2。堿性漿液與煙道氣在噴霧塔中相遇。煙道氣中SO2溶解在水中,形成一種稀酸溶液,然后與堿性漿液發(fā)生中和反應(yīng)以去掉二氧化硫。在這個反應(yīng)過程中,高速流動的煙氣和固體脫硫劑直接與設(shè)備表面發(fā)生湍流摩擦,不斷地更新表面,破壞金屬的鈍化膜并使其逐漸變薄,加劇腐蝕。酸性溶液中含有漿液殘漿液等顆粒,液固兩相介質(zhì)且有腐蝕,流速快,對閥門的腐蝕沖刷嚴(yán)重。

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      腐蝕后的金屬表面

      2005年,國家提出了“國家環(huán)境保護(hù)“十五”計劃”正式對電廠脫硫提出了環(huán)保要求,二氧化硫的排放量進(jìn)入了環(huán)保指標(biāo),同年開始國內(nèi)掀起了電廠上脫硫系統(tǒng)的高潮。

      2008年5月,浙江某電廠脫硫?qū)9け滑F(xiàn)場脫硫用的閥門壽命過短,經(jīng)常要停機更換閥門,每次停機,環(huán)保局的實時監(jiān)測系統(tǒng)上都會新增“不良點”引發(fā)系統(tǒng)報警,報警次數(shù)超過每月限額后,環(huán)保局就會光顧電廠,要求停車檢維修直至監(jiān)測合格——這個過程可能需要持續(xù)15~30天,造成的損失巨大,現(xiàn)場專工被問題頻出的脫硫閥門弄的身心俱疲。為了避免造成不良影響,現(xiàn)場需要一款閥門,既能滿足現(xiàn)場工況的要求又能長周期免維護(hù)運行?,F(xiàn)場專工通過《電力環(huán)保雜志》及進(jìn)口品牌閥門代理商、業(yè)內(nèi)同行的推薦,了解到了我們金泰美林的KOWOV系列陶瓷閥已經(jīng)在很多電廠幫忙解決現(xiàn)場問題了,基于此現(xiàn)場與我司建立了聯(lián)系。

      經(jīng)現(xiàn)場交流后了解到,該電廠是國內(nèi)較早上百萬脫硫機組的電廠之一,最早采用的是美國艾默生的金屬調(diào)節(jié)閥,一臺DN125口徑的閥門價格十幾萬,閥門選用了金屬材質(zhì),雖價格昂貴,但因金屬材質(zhì)對酸堿的耐受性比較受限,現(xiàn)場石灰石漿液中的氯離子含量的多少直接影響了金屬材質(zhì)的選型,酸性介質(zhì)的濃度控制不好,閥門的壽命就不容樂觀,無形中提高了對現(xiàn)場操控人員的要求,且壽命不可控。

      客戶后來進(jìn)行改革換用過其他進(jìn)口、國產(chǎn)的陶瓷閥,使用效果都不理想,經(jīng)過我們對現(xiàn)場陶瓷閥門的檢驗發(fā)現(xiàn):其他廠家選用的陶瓷材料是經(jīng)濟(jì)型的結(jié)構(gòu)陶瓷,雖然經(jīng)濟(jì),但機械性能較差;且在閥門結(jié)構(gòu)上也存在不同程度的缺陷,因此在使用過程中上線不過2個月就頻繁出現(xiàn)閥門卡頓、堵塞、碎球等一系列問題,影響了生產(chǎn)的連續(xù)性。

      為保障交流效果,讓客戶更直觀的感受到我們的產(chǎn)品品質(zhì),我司技術(shù)支持人員攜帶陶瓷閥樣品及陶瓷磨介前往交流。KOWOV陶瓷閥獨有的彈性補償結(jié)構(gòu),解決了含固介質(zhì)的卡堵問題,配以高強度的氧化鋯陶瓷,全方面解決了現(xiàn)場的磨損、腐蝕的雙重考驗。通過閥門結(jié)構(gòu)的介紹,陶瓷強度、密封的展示及我們在電廠脫硫上的應(yīng)用業(yè)績,尤其是我們采用的結(jié)構(gòu)陶瓷的強度展示以及KOWOV陶瓷閥在脫硫示范區(qū)的應(yīng)用給予了客戶極大的信心,我們成功獲得該電廠的第一筆訂單?,F(xiàn)場專工當(dāng)場決定:如這臺閥使用良好,則將現(xiàn)場所有的含石灰石/石膏漿液的工況閥門全部換成KOWOV陶瓷閥門。

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      2008年7月,我司第一臺DN100的陶瓷閥在該電廠石灰石漿液工況上線使用,同年12月份電廠再次下單4臺同規(guī)格產(chǎn)品;
      2009年1月,濾液水、工藝水工況上線4臺陶瓷球閥;
      截止到2013年12月份,陸續(xù)更換閥門近80余臺,囊括DN50、65、80、100、125、150等多個規(guī)格;
      2014年至2021年期間,基本沒有采購任何閥門;
      自2021年開始,現(xiàn)場脫硫?qū)9ぴ俅温?lián)系我們,針對之前的應(yīng)用點上的KOWOV陶瓷閥準(zhǔn)備采購備品備件,目前已經(jīng)供貨16臺。
      自2008年第一臺KOWOV系列陶瓷閥在該電廠脫硫裝置上線至今,已有近百臺KOWOV陶瓷閥門在現(xiàn)場使用,據(jù)不完全統(tǒng)計,我們的閥門在現(xiàn)場服務(wù)年限基本超過10年!目前該電廠已經(jīng)成為我司的穩(wěn)定客戶,金泰美林的KOWOV陶瓷閥也成為電廠脫硫現(xiàn)場的必備閥門。

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